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在全員治虧創(chuàng)效的浪潮中,陜鋼龍鋼公司煉鋼廠除塵維修工段人員開動(dòng)腦筋、轉(zhuǎn)變思維,點(diǎn)點(diǎn)滴滴摳成本,通過(guò)各種方式巧用“時(shí)間”做好降本“文章”。
延長(zhǎng)設(shè)備使用時(shí)間
新區(qū)除氧器在運(yùn)行過(guò)程中存在運(yùn)行效率低、加熱慢、供水溫度不穩(wěn)定等缺陷,造成余熱鍋爐使用壽命較短。為了從根本上解決這一大難題,工段管理人員狠下功夫找對(duì)策,不斷查閱相關(guān)文獻(xiàn)、圖紙,并對(duì)除氧器附屬管路進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)查看。經(jīng)過(guò)一系列討論研究,將除氧器結(jié)構(gòu)及附屬管路進(jìn)行優(yōu)化改造。并進(jìn)一步完善除氧器工藝操作標(biāo)準(zhǔn),要求獨(dú)立控制除氧塔加熱時(shí),對(duì)除氧器供水也進(jìn)行預(yù)加熱,從工藝操作上提高除氧器的運(yùn)行效率。在有效保證鍋爐供水的同時(shí),也降低了水的含氧量,促使鍋爐壽命有效延長(zhǎng)1-2年時(shí)間。
調(diào)控設(shè)備沖擊時(shí)間
煉鋼廠鍋爐汽化冷卻軟水泵負(fù)責(zé)為除氧器上水,由于管道泵采用的是電機(jī)與水泵葉輪直聯(lián)的方式,頻繁啟動(dòng)的沖擊力會(huì)造成水泵斷軸。為了控制成本,確保安全生產(chǎn),除塵維修電工班將軟水泵的控制方式由繼電控制改為變頻調(diào)速控制。改造后,運(yùn)行電流也從原來(lái)的50A降為30A,在滿足生產(chǎn)需求的同時(shí)還減少了機(jī)械沖擊,避免了水泵電機(jī)斷軸事故,單爐座每年還可節(jié)省維修費(fèi)用和電費(fèi)7000余元。
縮短檢修工作時(shí)間
一次除塵系統(tǒng)的在線噴槍清理是每次檢修的固化項(xiàng)目,時(shí)間緊、任務(wù)重。為了保證每桿噴槍的霧化效果和檢修時(shí)間,除塵維修工段借助一次風(fēng)機(jī)低速?zèng)_洗水在風(fēng)機(jī)旁建立噴槍試驗(yàn)區(qū),對(duì)更換下來(lái)的噴嘴進(jìn)行離線清理和霧化效果檢測(cè)。檢測(cè)合格的作為備件備用,檢修時(shí)直接進(jìn)行在線更換。這樣一來(lái),不斷減輕了作業(yè)人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,同時(shí)還保證了一次除塵系統(tǒng)的除塵效果。
科學(xué)平衡操作時(shí)間
二次除塵風(fēng)機(jī)擔(dān)負(fù)著煉鋼的環(huán)保重任,每天下午的風(fēng)機(jī)清灰是操作工必不可少的工作環(huán)節(jié)。為了管好“成本賬”,工段要求操作工科學(xué)合理安排時(shí)間,把每天的清灰時(shí)間段由下午6點(diǎn)改為晚上11點(diǎn),避開了用電高峰期,每臺(tái)風(fēng)機(jī)每月可節(jié)約用電費(fèi)用約300余元。
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